淺析防腐風機主軸與軸承燒毀的原(yuán)因
發布者: 石榴视频APP在线观看環保 時間:2021/12/7 18:03:57
燒結防腐風機是燒結生產的主要設備,擔負著燒結過程燃燒的送風。若防(fáng)腐風機故障停(tíng)機,將引起暫停煉鐵甚至停爐的特大事故。
一、防腐風機狀況(kuàng)及故障現象
韶鋼3號燒結機主抽風機D2500一11的主要參數為:風(fēng)量2 500m3/min,風壓89.21Pa,廢(fèi)氣溫度120℃,負壓(yā)11 768Pa,電機功率l.6kw,轉速1 500r/min。3號(hào)燒結機2005年9月(yuè)底開機後,防腐風(fēng)機的自由端振動(dòng)嚴重超標,特別是軸向振動很大,位(wèi)移峰一峰值達到105μm,而風機負荷端的各向振動位移峰一峰值都(dōu)較(jiào)小,在20μm以下。
二、振動原因分析
1.軸向振動原因防腐(fǔ)風機振動故(gù)障的主(zhǔ)要特征之一,是自由端軸向振動特別大,原因有以下幾種:
(1)安裝角(jiǎo)向(xiàng)不對中;(2)軸(zhóu)彎(wān)曲;(3)軸承不對中。不平衡和不(bú)對中是(shì)旋轉機械普遍和常見的振動原因,但要認真分辨各自的特征頻譜。因為故(gù)障振動(dòng)可能是單一原因造成,也可能是幾種(zhǒng)故障的疊加。滑動軸承間隙過大可使軸改變在軸承內的位置,導致(zhì)不對中,常產生二倍頻振動,使軸與軸承(chéng)或密封等零部件摩擦,進而產生使軸進入不穩定激烈運動所需的擾動力。這時,滑動軸承不(bú)是故障振動的根源,而不(bú)平(píng)衡(héng)、不對中或軸彎曲才是故障源。
2.振動分析的初步結論(lùn)頻譜分析表明,防腐風(fēng)機(jī)的主要振動特征為,自(zì)由(yóu)端軸向振動超(chāo)標;各(gè)方向(xiàng)主要頻率成分為軸旋轉頻率,同時存在明顯的二、三倍頻等高次諧波及1/2倍頻等諧(xié)波。
振動分析的初步結(jié)論為:(1)由於變形、磨損(sǔn)等原因,使轉子產生不(bú)平衡;(2)風機自由(yóu)端軸瓦磨損,間隙過(guò)大;(3)軸係(xì)不對中。
三、故障處理10月8日進行開始現場冷態(tài)動平(píng)衡,其後風機各點振動值明顯下降,但自由端軸(zhóu)向(xiàng)振動仍很大,位移峰一峰值達77.2μm。解體檢(jiǎn)查發現,風機自由端上、下支承瓦磨損較嚴(yán)重;軸密封銅板與轉子軸表麵發生摩擦,有明(míng)顯摩擦痕跡。更換軸瓦後(hòu),風(fēng)機各點振動值在(zài)正常範(fàn)圍內,但自由端軸向振動相對其它點仍偏大,一(yī)倍頻占(zhàn)主(zhǔ)要成分,且軸向很大。
可以確定風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子存在的不平衡,主要由熱變形引起,運行時間越長不平衡越明(míng)顯。10月20日進行2次次現場冷態動平衡。動平衡前風機自由端水平位(wèi)移峰一峰值為36.45μm,軸向位移峰一(yī)峰值為48.8μm;動平(píng)衡後分(fèn)別降(jiàng)至3μm和30μm。風機自(zì)由端(duān)水平方向一倍頻占(zhàn)主(zhǔ)要成分,同時存在二倍頻等成分(fèn)。主抽風(fēng)機運行約4天後,各向振動值緩慢變大,可見轉子仍然存在不平衡。
10月24日進行了一次熱態動平衡,即主抽風機在很接近實際運(yùn)行工況的(de)熱態情況(kuàng)下的動平衡。動平衡前風機自由端水平位移峰一峰值為(wéi)27.87μm,軸向位移峰一峰值為58μm;動平衡後分別為8.3μm和18.6μm。開機後運轉平穩,經過4個月的運轉和檢測,證明主(zhǔ)抽(chōu)風機的(de)振動(dòng)故障已經解決。
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